CTM蓄电池工程车牵引蓄电池箱预布线及工序优化
ctm蓄电池工程车牵引蓄电池箱预布线及工序优化
牵引蓄电池箱是工程车电力供应中的关键部分,在制造进程中保证其电联接可靠性、作业安全性及其重要。本文针对牵引蓄电池箱体内带电作业、布线难度大、无法满意出产交付等原因进行剖析,经过预布线及工序优化办法,处理出产进程中的实际问题。
关键词:牵引蓄电池箱;预布线;工序优化;线束;验证
0 引言
电力蓄电池工程车是一种可由接触网/轨和牵引蓄电池双动力供电的电力工程车,牵引蓄电池箱是电力蓄电池工程车中电力供应方面重要组成部分。近年来跟着公司地铁项目订单的添加,地铁工程车也随之添加,作为地铁工程车电力供应侧重要组成部分,牵引蓄电池箱能否优质、高功率出产,在整个项目出产进程中是一重要环节。但在作业进程中由于工程车牵引蓄电池箱外观尺度、蓄电池带电、箱体到货周期不确定等,构成布线难度大、布线不标准、安全系数低、出产功率低,让产品优质、高效完结添加了难度。
本文提出新的预布线思路,并对此办法进行研究及验证、推行。
1 现状剖析
工程车牵引蓄电池箱因箱体结构、箱体内直接带电作业、箱体来料不及时等,构成:
(1)蓄电池带电,作业时简略构成短路,安全系数低。
(2)各蓄电池单体间间隙不共同,布线节点不共同,布线不标准,布线难度大。
(3)箱体尺度较大,作业时违背人体力学,需长时间折腰作业,易构成作业疲惫,劳动强度大。
(4)箱体到货周期不确定,归于等料出产,加班多,功率低,无法满意出产交付要求。
2确定问题处理方案
依据现有状况剖析,从两方面进行问题处理:一是制造预布线工装,将线束制造进程尽量脱离箱体,到达降低带电作业危险、降低作业强度、进步出产功率的意图。二是优化布线办法,调整各工序间的作业次序,让布线更合理,线束更美观、共同,布线功率更高。
3详细实施方案
(1)依据试制产品,丈量箱体外观尺度、蓄电池单体尺度、各蓄电池间间隙尺度、各扎线杆的详细高度,BMS采集单元方位和尺度,线束各节点尺度等等。
(2)依据丈量的数据制造与实物1:1的草图。
(3)剖析布线次序,优化布线办法。布线作业次序为,将本来的工序(插头制造→压接极柱线环→制造稳妥→铺设传感器自带线→插头制造)优化为(压接极柱线环→制造稳妥→铺设传感器自带线→插头制造),保证线缆的有序整理,保持线束从蓄电池极柱出发至插头完毕,防止呈现线缆从插头备至柱,然后从极柱再至插头的线缆,构成线缆的来回穿插,不利于线束的整理,线缆难于成束。
此布线次序调整的意图是能做到:
(3.1)线束分区显着,线束成束简略,标准共同,线束成束率到达100%。
(3.2)满意布线要求,能做到线缆剪切长度共同、线缆曲折弧度共同、扎带距离共同。
(3.3)压接工序全在箱体外完结,彻底脱离箱体作业,压接工序做到无电作业。
(3.4)线束制造完后,无需在箱体内再次调整,做到一次成型。
(4)选取1200MM*1000MM和800MM*800MM木板作为预布线板的资料,在板子上固定好草图,草图上的固定节点用螺钉进行固定,便于布线时固定线缆。
(5)依据搭建的预布线板制造线束,制造线束时彻底按照制品线束制造,做到一切压接工序、线缆成束、扎带绑扎、曲折弧度都按照预订规划尺度来制造,在制造进程中详细记载试制样品中呈现的问题,方便验证时呈现同样问题,如产生也能及时提出有效处理方案。
(6)线束在产品上进行验证。验证时记载是否呈现节点偏差、扎带绑扎距离调整、接线长度调整、线缆曲折弧度调整、线束装运变形状况等等,详细记载偏差数据,为修正草图做准备。
(7)依据线束验证状况调整草图数据,并依据更新后的图纸再次制造线束,并实施第二次上柜验证,保证前期呈现问题都处理。
(8)用CAD制造预布线图纸,对预布线板进行加工,制构成预布线工装。
(9)用预布线工装制造线束,并组织工艺评审,提出定见,并构成文件。
(10)依据出产需求制造预布线工装,进行线束的批量制造。
4详细验证进程
(1)经过对深圳12牵引蓄电池箱试制制品,丈量线束节点、电池尺度、极柱方位、BMS方位等制造1:1草图并制造预布线板;
(2)在预布线板,使用废线及多余辅料制造线束;
(3)线束成型后,做好防护,在蓄电池箱上进行线束验证;
(4)线束验证完后,经过再次丈量和调整尺度,修正图纸;
(5)在图纸中经过标示各极柱上线缆布线长度,扎带绑扎方位、熔断器线缆剪切长度等办法,提升布线质量。
(6)经过修订完结预布线板,一起将本来的工序(插头制造→压接极柱线环→制造稳妥→铺设传感器自带线)调整为(压接极柱线环→制造稳妥→铺设传感器自带线→插头制造),并再次用产品线缆制造线束;
(7)制造完的线束再次上柜验证,验证完后保证遗留问题已处理;
(8)组织工艺评审;
(9)经过验证后的数据,使用CAD制成图纸,制造预布线板;
(10)批量制造预布线板,进行全面推行。
5 取得的成效
(1)投入成本低,每块预布线工装,添加4根扎线杆,废旧包装箱木板,铰链2套,螺钉120个。
(2)出产成本得到较大节约,电缆节约方面:电压采集线缆,每台车节约线缆36.92米*8=295.36米。作业时长方面:小线柜上作业时间由本来的16小时缩短至2小时,降低了职工的劳动强度。
(3)因改变线束制造办法,能够减少整个产品作业时长约4小时,进步了出产功率。
(4)降低带电作业危险,缩短上柜时长。
(5)优化工序,提升布线质量。
(6)标准作业标准,提升产品质量。
6结语
目前此操作办法已在深圳12、深圳13、深圳14、深圳16号线工程车牵引蓄电池箱上进行推行,总计实施的产品有112个。经过此操作办法,大大进步了作业功率,降低了职工的劳动强度,进步了布线质量、产品质量,降低了作业的安全系数。此办法为今后同类型产品打下了工艺验证基础,能够为后续同类型产品办法借鉴供给技术支撑。
